將位置反饋電纜的電機(jī)端用絕緣膠布暫時包裹后,插頭接好,再通電,反復(fù)動該電纜,電機(jī)不再發(fā)出振動聲音,至此,我以為問題已解決,于是判定為電氣故障。我叫操作者反復(fù)操作Y軸,可是,大概過了不到十分鐘,Y軸電機(jī)再次發(fā)出振動聲(在靜止?fàn)顟B(tài)),通過傳動輪可以明顯地看到,該電機(jī)處于頻繁的動態(tài)校正過程。我想,這驗(yàn)證了我*初的想法,亦即問題是出在驅(qū)動器上,于是我對驅(qū)動器(即伺服單元),進(jìn)行了反復(fù)的檢測、調(diào)整,并反復(fù)斷電、開機(jī),但電機(jī)振動依然消除不了,包括改變其增益,調(diào)整零點(diǎn)漂移等等,均不見效果。后來,懷疑電機(jī)是帶負(fù)載的情形,于是拆下了蝸輪蝸桿副中的蝸輪,這樣,電機(jī)是不帶任何負(fù)載的,再通電時,發(fā)現(xiàn)該電機(jī)仍然振動如舊。我想再調(diào)整驅(qū)動器也沒有用的,因?yàn)殡姍C(jī)的旋轉(zhuǎn)是靠指令來進(jìn)行的,而此時NC并未給出任何指令,電機(jī)應(yīng)該靜止不動,之所以有轉(zhuǎn)動,一定是驅(qū)動器接收到了指令電壓。而轉(zhuǎn)動后又馬上朝著反方向校正回來,這是因?yàn)镹C未收到來自操作者的任何運(yùn)動指令,靠電機(jī)的位置編碼器校正回來的。所以問題顯然出在驅(qū)動器即伺服單元的指令回路上。
在沒有萬用表,無法測量的情況下,將Y軸指令電壓電纜的伺服一端拆除,再通電,果然,電機(jī)靜止不動,一絲振動也沒有。不過機(jī)床正常使用時不可能不加指令電壓的,那么,究竟是NC本身指令回路發(fā)生了漂移呢,還是驅(qū)動器接收了外界干擾呢經(jīng)過試驗(yàn),改變NC指令回路電壓的偏置值,證明并非是NC指令電壓漂移,所以可以確定,電機(jī)的這個抖動是由于驅(qū)動器接收了外界的干擾。*后,通過對Y軸指令電纜的NC端實(shí)行接地屏蔽,消除了干擾,解決了這一電機(jī)抖動的故障。
事后,據(jù)該廠有關(guān)技術(shù)人員講,該機(jī)床到廠時,并未對該機(jī)床的Y軸指令電纜作任何處理,為什么當(dāng)時未發(fā)生此種現(xiàn)象我想*根本原因還是出在該機(jī)床Y軸的傳動機(jī)構(gòu)上。該機(jī)床的Y軸是通過一個蝸輪蝸桿副傳動的,按照一般的設(shè)計原則:一、蝸輪蝸桿宜采用兩種不同的材質(zhì),如鋼黃銅;二、蝸輪與蝸桿的嚙合應(yīng)用調(diào)整松緊的裝置。但實(shí)際情況是,該機(jī)床Y軸的蝸輪和蝸桿均為鋼件,且發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重研傷,而且沒有調(diào)整裝置。這樣,Y軸電機(jī)在靜態(tài)時,負(fù)載很不均衡,動態(tài)運(yùn)行時倒無所謂,但靜態(tài)時則不太正常,長期使用,該軸驅(qū)動器的靜態(tài)工作點(diǎn)發(fā)生偏移,各個工作參數(shù)都發(fā)生了不同的變化,外界的平擾也就自然得以引入了,于是才有了這種故障。
所以數(shù)控機(jī)床的驅(qū)動是一個從NC驅(qū)動器伺服電機(jī)傳動機(jī)構(gòu)負(fù)載的完整鏈條,若想機(jī)床的一個軸工作好,必須顧及此鏈條的每個環(huán)節(jié),彼此協(xié)調(diào)、匹配才行。這個問題應(yīng)該在機(jī)床*初的設(shè)計階段就想辦法解決。