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數控機床造成加工精度異常故障的原因

作者:天乙數控機床時間:2023-08-02448次瀏覽

信息摘要:

一、形成加工精度反常毛病的原因形成加工精度反常毛病的原因隱蔽性強,確診難度比較大,概括出五個主要原因:機床進給單位被改動或改變;機床各個軸的零點偏置反常;軸向的反向空隙反常;電機運轉狀況反常,即電氣及操控部分反常;機械毛病,如絲杠,軸承,軸聯器等部件。另外加工程序的編制,刀具的挑選及人為

 一、形成加工精度反常毛病的原因

 

  形成加工精度反常毛病的原因隱蔽性強,確診難度比較大,概括出五個主要原因:機床進給單位被改動或改變;機床各個軸的零點偏置反常;軸向的反向空隙反常;電機運轉狀況反常,即電氣及操控部分反常;機械毛病,如絲杠,軸承,軸聯器等部件。另外加工程序的編制,刀具的挑選及人為因素,也可能導致加工精度反常。

 

  二、數控機床毛病確診準則

 

  1.先外部后內部數控機床是集機械,液壓,電氣為一體的機床,故其毛病的發作也會由這三者歸納反映出來。修補人員應先由外向內逐個進行排查,盡量防止隨意地啟封,拆開,否則會擴展毛病,使機床損失精度,下降功用。

 

  2.先機械后電氣一般來說,機械毛病較易發覺,而數控體系毛病的確診則難度較大些。在毛病檢修之前,首要注意掃除機械性的毛病,往往可到達事半功倍的效果。

 

  3.先靜后動先在機床斷電的中止狀況下,通過了解,調查,測驗,剖析,確以為非破壞性毛病后,方可給機床通電;在運轉工況下,進行動態的調查,查驗和測驗,查找毛病。而對破壞性毛病,必須先掃除風險后,方可通電。

 

  4.先簡略后雜亂當呈現多種毛病互相交錯掩蓋,一時無從下手時,應先處理簡略的問題,后處理難度較大的問題。往往簡略問題處理后,難度大的問題也可能變得簡略。

 

  三、數控機床毛病確診辦法

 

  1.直觀法:(望聞問切)問-機床的毛病現象,加工狀況等;看-CRT報警信息,報警指示燈,電容器等元件變形煙熏燒焦,保護器脫扣等;聽-反常動靜;聞-電氣元件焦糊味及其它異味;摸-發熱,振蕩,接觸不良等。

 

  2.參數查看法:參數通常是存放在RAM中,有時電池電壓不足,體系長時間不通電或外部干擾都會使參數丟掉或紊亂,應根據毛病特征,查看和校正有關參數。

 

  3.隔離法:一些毛病,難以區別是數控部分,仍是伺服體系或機械部分形成的,常選用隔離法。

 

  4.同類對調法用同功用的備用板替換被置疑有毛病的模板,或將功用相同的模板或單元相互交換。

 

  5.功用程序測驗法將G,M,S,T,功用的悉數指令編寫一些小程序,在確診毛病時運轉這些程序,即可判別功用的缺失。

 

  四、加工精度反常毛病確診和處理實例

 

  1.機械毛病導致加工精度反常

 

  毛病現象:一臺SV-1000立式加工中心,選用Frank體系。在加工連桿模具過程中,遽然發現Z軸進給反常,形成至少1mm的切削差錯量(Z方向過切)。

 

  毛病確診:調查中了解到,毛病是遽然發作的。機床在點動,在手動輸入數據辦法操作下各個軸運轉正常,且回參考點正常,無任何報警提示,電氣操控部分硬毛病的可能性掃除。應主要對以下幾個方面逐個進行查看。

 

  查看機床精度反常時正在運轉的加工程序段,特別是刀具長度補償,加工坐標系(G54-G59)的校正和核算。

 

  在點動辦法下,重復運動Z軸,通過視,觸,聽,對其運動狀況確診,發現Z向運動噪音反常,特別是快速點動,噪音愈加顯著。由此判別,機械方面可能存在危險。

 

  查看機床Z軸精度。用手搖脈沖發作器移動Z軸,(將其倍率定為1×100的擋位,即每改變一步,電機進給0.1mm),合作百分表調查Z軸的運動狀況。在單向運動堅持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每改變一步,機床Z軸運動的實踐間隔d=d1=d2=d3=…=0.1mm,闡明電機運轉杰出,定位精度也杰出。而回來機床實踐運動位移的改變上,能夠分為四個階段:(1)機床運動間隔d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2)體現出為d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床組織實踐沒移動,體現出zui規范的反向空隙;(4)機床運動間隔與脈沖器經定數值持平(斜率等于1),康復到機床的正常運動。無論怎樣對反向空隙進行補償,其體現出的特征是:除了(3)階段補償外,其他各段改變仍然存在,特別是(1)階段嚴峻影響到機床的加工精度。補償中發現,空隙補償越大,(1)階段移動的間隔也越大。

 

  剖析上述查看以為存在幾點可能原因:一是電機有反常,二是機械方面有毛病,三是絲杠存在空隙。為了進一步確診毛病,將電機和絲杠*脫開,分別對電機和機械部分進行查看。查看結果是電機運轉正常;在對機械部分確診中發現,用手盤動絲杠時,回來運動初始有很大的空缺感。而正常狀況下,應該能感覺到軸承有序而滑潤的移動。


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