成型1簾布筒流程圖根據成型工藝流程,輪胎成型的每道工序可看作一個相對獨立的動作組合。在自動成型狀態下,當前道工序完成后,每個動作機構進到下一道工序的準備位置,當這道工序的操作條件滿足時,按下/步進0開關,才能進行相應的工序動作(即M41、M42、M43、M44、M45之一接通)。在手動狀態下,按壓/段進0開關(即M400、M401、M402、M403、M404之一接通),可以選擇進入任何一個內部軟元件狀態(S)。手動選好步進段后,接通自動狀態M61,于是程序運行當前工序段的自動成型動作。這樣可以方便、直觀地對控制程序自動部分進行讀、寫、修改、監控等操作。
應用子程序及子程序嵌套(指針P),實現自動狀態流程中,重復動作和動作組合交叉使用。成型機程序設置了13個子程序,并相互嵌套使用。13個子程序是:P1各機構復位(回原始狀態位),P2左側機構前進,P3膠囊反包動作,P4扣圈進退動作,P5后壓輥反包動作,P6下壓輥動作,P7指形正包、后壓到位準備,P8后壓輥正包動作,P9擴、拉布器聯動上簾布筒,P10后壓輥進、分、正轉動作組合,P11后壓輥退、合、反轉動作組合,P12壓緩沖層準備位,P13壓胎面準備位。
簡要說明成型3布筒的工藝動作:成型3布筒工藝(子程序嵌套)梯形圖示意應用子程序和子程序嵌套,可以節省大量程序存儲空間,縮短程序掃描周期,提高輸出處理速度。在實際編程及調試中應注意使用子程序的條件,來完成子程序的調用與返回。不能強制步進梯形圖的跳轉,否則會影響PLC對輸出的處理。
應用中斷處理,提高拉布器裝置到位精度。中斷處理示例PLC程序的掃描周期為513ms,如果拉布器的運動速度為每秒016m,繼電器輸出型的應答滯后時間為10ms,因此,拉布器動作響應滯后為016@(513+10)=9118mm,與工藝要求2mm相差很大。
通過中斷及輸出應答的刷新處理,PLC應答滯后時間為0102ms,拉布器動作響應滯后為016@0102=01012mm,這樣,大大提高了拉布器到位的控制精度,保證了工藝參數的精確控制,如示。
在順序控制的程序段中,設置了以下程序段:人機界面服務程序,外部故障適時監控及報警輸出,對觸摸屏的通信和操作,成批輸出信號模式,基本動作單元,手動動作單元,自動動作單元。
結束語在輪胎成型機上應用現代數字控制技術,大大提高了成型設備的運行精度,降低了零部件損耗和故障發生頻率,檢修方便,在不影響工藝流程的前提下,縮短了胎胚生產周期,提高了勞動生產率,為輪胎產品質量的提高提供了重要保證,效果顯著。
通過多年的設計和實踐,現代數字控制技術已在我公司斜交輪胎成型機、快速膠囊反包成型機、子午線輪胎成型機中廣泛推廣使用,使成型機各項功能得到了更好的發揮,取得了良好的效果。