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數控系統中刀庫故障分析

作者:天乙數控機床時間:2021-12-071065次瀏覽

信息摘要:

TH5632C型加工中心采用FANUC0-MD數控系統,在一次緊急任務前的試車過程中,由于操作失誤,當刀庫正在轉位時,按動操作面板上的復位開關,造成刀庫緊急停止轉動,控制系統報警,刀庫停止時,位置不對。同時,主操作面板各個開關鎖死,手動操作方式失靈,整個機床處于死機狀態。故障分析:出現故障以后,對整個機床進行了

TH5632C型加工中心采用FANUC0-MD數控系統,在一次緊急任務前的試車過程中,由于操作失誤,當刀庫正在轉位時,按動操作面板上的復位開關,造成刀庫緊急停止轉動,控制系統報警,刀庫停止時,位置不對。同時,主操作面板各個開關鎖死,手動操作方式失靈,整個機床處于死機狀態。


  故障分析:出現故障以后,對整個機床進行了檢查,初步確定控制系統正常,故障屬于機床側故障。從刀庫旋轉定位的馬氏機構位置來分析,由于轉位柱銷恰好處于馬氏機構死點位置,造成位置傳感器無法準確判斷目前刀庫所處位置,從而無法給控制系統明確的檢測信號,使控制系統繼續執行程序命令,造成系統死機。


  解決措施:要解決死機問題,使刀庫處于可檢測位置即可。當刀庫回到起始位置后,再將整個系統回復到原始狀態,即可使設備處于正常工作狀態。按照這種思路,將刀庫轉位位置傳感器固定螺母松開,向后移動1cm,使傳感器完成一次計數,整個控制系統脫離死機狀態。通過控制面板上的開關,將系統中刀庫的轉位改為手動操作,通過機床側的刀庫步進手動按鈕使刀庫回到初始位置,再將整個系統回復到初始狀態,刀庫位置傳感器復位,重新編制刀具表,重新啟動系統,設備工作正常。此方法不僅節約時間,而且對機床精度不產生任何影響。


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