在數控機床中,大部分的故障都有資料可查,但也有一些故障,提供的報警信息較含糊,有的甚至無報警,或者出現的周期較長、無夫筍不定期,給查找分析帶來了很多困難,對于這類機床故障,需要按具體情況,進行耐心的查找,而且在檢查時需要運用機械、電氣和液壓等方面的綜合知識,不然就很難快速、正確地找到故障的真正原因。
無報警故障
一臺臥式加工中心,工作時出現Y軸正常向誤差增大,所加工的零件報廢,測量檢查發現誤差范圍為0.01~0.5mm。經檢查和分析,數控系統的伺服放大器都是正常的,引起故障的原因還是在聯軸器上,Y軸的聯軸器。將電動機拆卸,對聯軸器進行仔細檢查、測量后發現有如下問題,中間的聯接塊的鍵與軸上連接套的槽配合且鍵與槽接觸的深度不夠,槽內有2/3的空隙,經重新裝配中間聯接塊,調整接觸嘗試后故障排除。
加工中心使用一段時間后,出現換刀故障,刀插入主軸刀孔時,出現錯位,機床上無任何報警信息,對編碼器產生了懷疑,對該部分電氣和機械聯接進行檢查,當將編碼器從主軸上拆開后,即發現編碼器上的聯軸器此退螺絲松動,且已向后移,因而出現工作時,編碼器與檢測齒輪不能同步,使主軸的定向位置不準,造邁換刀錯位故障。